影響電機(jī)質(zhì)量的隱性因素
1.1 轉(zhuǎn)子或轉(zhuǎn)子鐵芯應(yīng)當(dāng)熱套到軸上
在電機(jī)的生產(chǎn)和制造中,熱套設(shè)備的主要作用就是促進(jìn)轉(zhuǎn)子的一體化程度,進(jìn)而保證電機(jī)的轉(zhuǎn)子達(dá)到一定的強(qiáng)度。但是在實(shí)際的生產(chǎn)中可以看出,轉(zhuǎn)子如果出現(xiàn)輕微的發(fā)熱現(xiàn)象,就會(huì)造成鐵芯和轉(zhuǎn)軸出現(xiàn)較大的間隙,出現(xiàn)氣隙的不平衡現(xiàn)象,在電機(jī)的振動(dòng)中,噪聲污染相對(duì)比較大。但是這些現(xiàn)象并不是顯露在外的,因此操作人員很容易忽視。
1.2 焊接機(jī)座時(shí)效要徹底
焊接機(jī)座的時(shí)效不到位是引起變形現(xiàn)象的主要原因,即使出現(xiàn)了這種現(xiàn)象,也不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)引起任何運(yùn)行的故障問題,通常情況下要在半年之內(nèi)才可以發(fā)覺。所以,檢驗(yàn)工作的難度也相對(duì)較大。具體來說,同軸度的變差也是影響電機(jī)振動(dòng)的重要因素。從噪聲的強(qiáng)度,出現(xiàn)的頻率中都可以對(duì)軸承的毀壞程度進(jìn)行判定。
雜散損耗
如今對(duì)電動(dòng)機(jī)雜散損耗的認(rèn)識(shí)仍然處于研究階段,現(xiàn)今一些降低雜散損失的主要方法有:
1、采用熱處理及精加工降低轉(zhuǎn)子表面短路。
2、轉(zhuǎn)子槽內(nèi)表面絕緣處理。
3、通過改進(jìn)定子繞組設(shè)計(jì)減少諧波。
4、改進(jìn)轉(zhuǎn)子槽配合設(shè)計(jì)和配合減少諧波,增加定、轉(zhuǎn)子齒槽、把轉(zhuǎn)子槽形設(shè)計(jì)成斜槽、采用串接的正弦繞組、散布繞組和短距繞組可大大降低高次諧波;采用磁性槽泥或磁性槽楔替代傳統(tǒng)的絕緣槽楔、用磁性槽泥填平電動(dòng)機(jī)定子鐵芯槽口,是減少附加雜散損耗的有效方法。
PrimePac決定替換吹塑機(jī)中的液壓馬達(dá),因?yàn)榕f馬達(dá)效率下降,注塑速度也慢,而新的解決方案就是ABB的同步磁阻電機(jī)和ACS880變頻器。當(dāng)一臺(tái)已工作23年的吹塑機(jī)的產(chǎn)量下降時(shí),位于北愛爾蘭的PrimePac公司面臨了一個(gè)困境。吹塑機(jī)使用一臺(tái)液壓馬達(dá)來驅(qū)動(dòng)擠出機(jī),由于每天24小時(shí),每周五天連續(xù)工作了23年,這臺(tái)液壓馬達(dá)的效率下降,速度也慢了下來。
原先只需10秒就可擠出一個(gè)塑料瓶,現(xiàn)在需要12秒。另外還有很多塑料毛邊需要處理或者回收,能源消耗量很大。
PrimePac收到一份翻新設(shè)備的報(bào)價(jià),為4萬(wàn)4千美金,翻新以后能讓設(shè)備繼續(xù)工作,但是同樣的技術(shù)仍然會(huì)消耗大量的能源。還有一個(gè)關(guān)鍵的因素是廠房的電容量只能達(dá)到600kVA,因此,若要增加一臺(tái)新的全電動(dòng)的注塑機(jī)來生產(chǎn)新型藥瓶,就需要投資超過30萬(wàn)美金對(duì)電力供應(yīng)進(jìn)行升級(jí)。
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