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4.7.3 齒輪磨損
4.7.3.1、原因分析:
①缺油;
②潤滑油中混有磨損下的金屬屑,也將引起齒面磨損;
③齒輪材料不符合要求,造成非正常磨損;
④齒輪有砂眼、氣孔和疏松、球墨化不夠等缺陷存在;
⑤熱處理硬度不夠或沒有進行熱處理;
⑥齒輪嚙合精度、運動精度達不到要求;
⑦圓弧齒輪對中心距的誤差敏感性很大,特別是中心距的正向誤差,不僅降低了輪齒的彎曲強度,而且還增加了滑動磨損。
4.7.3.2、解決措施:
提高齒面硬度,降低表面粗糙度數(shù)值,保持傳動裝置和潤滑油清潔,保證潤滑充分,在潤滑油中加入合適的抗磨添加劑,在油箱中增加幾個磁性體,利用磁性作用吸附潤滑液中的金屬微粒,可減少潤滑液的金屬微粒含量。
[3] (b)刮漆皮+銅引線鉚接使用脫漆機, 但由于上下鋼絲刷輪高速摩擦,脫漆后的鋁線一方面線徑損傷, 另一方面鋁線表面易變黑易氧化難上錫, 所以生產時要控制好才能彌補。端子鉚接后還要套上熱縮管,隔絕空氣, 防止氧化。根據采用這種工藝的廠家統(tǒng)計, 發(fā)現(xiàn)鋁線電機綜合失效率在4‰左右, 而由于鋁線連接原因的占近一半。[3] (c)刮漆皮+銅引線鉚接后鍍錫采用脫漆機去漆皮, 與銅引線在銅帶機鉚接一次后, 用沾鋁焊劑鋁焊條在浸錫爐上浸錫, 套一熱縮管熱縮即可。浸錫爐上浸錫的優(yōu)點是: 比電烙鐵的溫度高且均勻穩(wěn)定,焊錫均勻滲透性強。另外, 鋁助焊劑成分多易炭化,在錫爐中析出,不會在焊點處殘留。此種工藝統(tǒng)計結果, 鋁線電機綜合失效率在3‰左右, 部分失效原因是鉚接和浸錫后斷線失效。 后采用直接纏繞措施,且注意纏繞圈放間隙, 使浸錫后防止堆焊和擴大接觸面積。 采取此項措施后統(tǒng)計表明, 鋁線電機失效率又下降了1‰左右。[3] (d)去漆皮+銅引線后浸錫再封膠去漆皮工藝采用的是漆包線的脫漆粉,在不銹鋼爐中將其溶化, 鋁線接頭處浸在溶液中, 大概2s~3s就可脫漆, 用濕布揩干凈, 去漆后既干凈又不傷線, 也沒今后的腐蝕之憂。接銅引線是直接纏繞后用沾鋁焊劑鋁焊條在浸錫爐中浸錫, 再用高收縮比的帶膠雙層熱縮管,里面層有硅膠, 完全杜絕氧化的問題。據統(tǒng)計:采用此焊接工藝, 鋁線電機綜合失效率在1‰左右, 此工藝是可靠的, 值得推廣[3] 。
P系列行星減速機產品說明
P系列行星減速機箱體采用球墨鑄鐵,大大提高了箱體的鋼性及抗震性,重量輕、體積小、傳動比范圍大、、運轉平穩(wěn)、噪聲低適應性強等特點。P系列行星減速機廣泛應用于冶金、礦山、起重運輸、電力、能源、建筑建材、輕工、交通等工業(yè)部門。
1、P系列行星減速機采用漸開線行星齒輪傳動,合理利用內、外嚙合、功率分流;
2、P系列行星減速機采用模塊化設計,可根據客戶要求進行變化組合;
3、P系列行星減速機齒輪均采用滲碳淬火處理,得到高硬耐磨表面,齒輪熱處理后全部磨齒,降低了噪音,提高了整機的效率和使用壽命。